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航天军工用新型高强度钛合金切削刀具手艺研究

宣布时间:2024-01-16 10:14:22 浏览次数 :

1、小序

钛合金具有比强度高、耐侵蚀性能和低温性能好及热强度高等优点,,, ,,, , ,是航空航天工业中普遍使用的质料[1] 。 。。。。。海内航空、航天及军工等行业已经开展了对钛合金质料高速铣削的研究和应用,,, ,,, , ,加工零件以结构件为主,,, ,,, , ,主要解决加工效率和刀具耐用度的问题[2] 。 。。。。。

钛合金棒

TB18钛合金是西部超导公司与海内高校、科研院所相助开发的一种新型近β钛合金,,, ,,, , ,其名义因素为Ti?5Al?5Mo?5V?6Cr?1Nb?0.5Fe,,, ,,, , ,经热处置惩罚后该合金的断裂韧性与古板高强度合金坚持统一水平,,, ,,, , ,但静强度更高,,, ,,, , ,同时具有优异的淬透性[3] 。 。。。。。该质料的特点是高强度(1300MPa)、高黏性和高韧性,,, ,,, , ,比常用的TC4、TC18、TC21质料的可加工性更差 。 。。。。。由于现在海内外缺少对该质料的加工刀具和切削手艺的针对性研究,,, ,,, , ,市场上暂无合适的加工TB18钛合金高效切削刀具,,, ,,, , ,严重制约TB18质料的加工效率 。 。。。。。

本文从TB18钛合金的铣削和钻削两类典范刀具出发,,, ,,, , ,开展刀具的结构选型和切削参数试验研究,,, ,,, , ,刷新刀具结构,,, ,,, , ,制订粗、精加工最优刀具选用计划,,, ,,, , ,并举行试验验证,,, ,,, , ,抵达提升TB18钛合金加工效率、提高刀具使用寿命的目的 。 。。。。。该研究为TB18新型钛合金质料的切削加工提供了一定的参考 。 。。。。。

2、TB18质料切削加工问题剖析

由于新型超高强度钛合金质料TB18的化学因素中金属元素Mo,,, ,,, , ,Cr,,, ,,, , ,V以及有数元素Nb的保存,,, ,,, , ,使TB18钛合金质料相关于常用TC4,,, ,,, , ,TC18,,, ,,, , ,TC21钛合金的可加工性能极差,,, ,,, , ,尤其在热处置惩罚后质料抗拉强度抵达σ=1315MPa时 。 。。。。。对TB18钛合金质料(热处置惩罚后)的切削性能开展研究,,, ,,, , ,凭证粗、精加工选取差别类型的通用钛合金刀具举行试验,,, ,,, , ,刀具的切削参数及刀具使用寿命见表1 。 。。。。。

与常用的TC4、TC18、TC21质料切削历程比照,,, ,,, , ,铣削、钻削TB18质料时主要面临的问题有:

①铣削加工刀具(可转位刀片式快进给、整硬合金铣刀等通用机械加工刀具)磨损快,,, ,,, , ,易倾圯,,, ,,, , ,刀具寿命极低 。 。。。。。一律切削条件下与加工常用钛合金的刀具寿命相比,,, ,,, , ,粗加工快进给铣刀片寿命缩短了50%~80%,,, ,,, , ,精加工致硬合金铣刀寿命缩短67%~83% 。 。。。。。经剖析,,, ,,, , ,刀具失效方法为月牙洼、积屑瘤导致的快速烧蚀和崩刃(见图1) 。 。。。。。

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图 1 TB18铣削加工的几种失效形式

②钻削加工时质料难以断屑(见图2),,, ,,, , ,刀具刃口切屑黏结且容易崩刃,,, ,,, , ,U钻(φ20mm)加工孔深90mm的内孔需要替换三次刀片才华完成,,, ,,, , ,刀片寿命短,,, ,,, , ,使用历程需频仍替换,,, ,,, , ,加工效率极低 。 。。。。。

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图 2 TB18钻削一直屑

③铣削加工效率更低 。 。。。。。粗加工快进给铣刀切削线速率为20~30m/min,,, ,,, , ,为常用钛合金加工刀具的30%,,, ,,, , ,进给速率150~400mm/min,,, ,,, , ,为常用钛合金加工刀具的25%~30%,,, ,,, , ,加工效率大幅降低,,, ,,, , ,精加工致硬合金铣刀的加工工艺参数也远低于通例钛合金刀具 。 。。。。。

通过试验发明,,, ,,, , ,导致加工TB18质料的种种刀具失效的主要形式为刀具快速磨损和烧蚀 。 。。。。。经起源剖析,,, ,,, , ,与通用钛合金相比,,, ,,, , ,TB18质料具有更高的黏性,,, ,,, , ,极易爆发切削热,,, ,,, , ,且由于加工历程未获得充分冷却,,, ,,, , ,加剧了刀具的黏结和烧蚀,,, ,,, , ,造成刀具失效 。 。。。。。

3、试验研究

3.1 试验计划

为了提高TB18质料的加工效率与刀具寿命,,, ,,, , ,针对差别的加工工况开展刀具选型试验,,, ,,, , ,以提高加工效率和刀具寿命为目的,,, ,,, , ,优化刀具结构,,, ,,, , ,并通过试验确定加工工艺参数 。 。。。。。

3.1.1 铣削工序粗加工

在使用大直径φ80mm、主偏角12°的快进给铣刀举行粗加工时,,, ,,, , ,做出以下刷新:①为提高刀片寿命,,, ,,, , ,降低切削刃与工件的接触面积,,, ,,, , ,将原有快进给刀具7°的主偏角增添为9° ;;;;; ;;②为解决质料高黏、刀具易烧蚀问题,,, ,,, , ,优选牌号2000Ti新型切削液,,, ,,, , ,减小铣削历程中的切削热 ;;;;; ;;③为阻止切削抗力大造成毛料振动过高、刀片崩碎情形的爆发,,, ,,, , ,调解刀具轴向前角为11°,,, ,,, , ,径向前角为6.5°,,, ,,, , ,包管切削历程稳固 。 。。。。。

3.1.2 铣削工序精加工

以原先试验使用的φ25mm硬质合金立铣刀为例,,, ,,, , ,由于TB18钛合金的高强、高黏特征,,, ,,, , ,试验历程中极易爆发刀具振动以及大宗切削热,,, ,,, , ,为阻止刀具失效,,, ,,, , ,提高精加工效率,,, ,,, , ,本文对古板刀具举行结构刷新,,, ,,, , ,设计了密齿前波刃整体硬质合金铣刀(见图3) 。 。。。。。

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图 3 波刃刀具设计

详细刷新为:①通过公式F=fz×N×Z可以看出,,, ,,, , ,在进给速率稳固的情形下,,, ,,, , ,增添齿数可以减小每齿进给量,,, ,,, , ,延伸刀具寿命,,, ,,, , ,因此将齿数从4齿更改为6齿 ;;;;; ;;②为了增强断屑能力,,, ,,, , ,将前刀面变为前波刃刀具结构 ;;;;; ;;③选择Co含量为10%的整体硬质合金质料,,, ,,, , ,以平衡刀具的韧性和耐磨性 ;;;;; ;;④选用AlTiN基多层涂层增添刀具的耐磨性 ;;;;; ;;⑤设计多孔内冷结构,,, ,,, , ,增强冷却效果,,, ,,, , ,减小切削热 。 。。。。。

3.1.3 钻削加工

由于TB18钻孔时高黏、高强钛屑不易倾轧,,, ,,, , ,冷却无法实时抵达切削部位,,, ,,, , ,刀尖易烧伤崩齿,,, ,,, , ,甚至刀体断裂 。 。。。。。凭证上述加工特点,,, ,,, , ,以直径20mm为区分,,, ,,, , ,拟举行如下手艺选型和设计优化 。 。。。。。关于D≤20mm的孔加工:①接纳整体硬质合金钻头(见图4),,, ,,, , ,钻头接纳双刃带设计,,, ,,, , ,提高刀具的稳固性 ;;;;; ;;②刀体排屑槽螺旋角接纳12°结构设计且齿槽抛光处置惩罚,,, ,,, , ,镌汰钛屑与刀体接触面,,, ,,, , ,降低摩擦,,, ,,, , ,减小切削热 ;;;;; ;;③加大倒锥度为0.25/100,,, ,,, , ,减小钻头与孔壁的摩擦 ;;;;; ;;④加大内冷孔,,, ,,, , ,提高冷却效果和排屑能力 ;;;;; ;;⑤优选AlCrZr基涂层增添刀具的耐磨性 。 。。。。。

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图 4 整体硬质合金钻头设计

关于D>20mm的孔加工:①接纳可转位U钻,,, ,,, , ,刀片接纳复合涂层,,, ,,, , ,增添刀片耐磨性 ;;;;; ;;②配备12bar以上冷却液压力,,, ,,, , ,提高切削冷却效果 ;;;;; ;;③孔加工方法选用切削量逐层递减的切削方法,,, ,,, , ,前1/3孔深处加大每齿进给量,,, ,,, , ,提高加工效率,,, ,,, , ,后2/3接纳逐层递减,,, ,,, , ,提高耐磨性 ;;;;; ;;④周边刀片和中心刀片接纳差别材质,,, ,,, , ,所用中心刀片能够实现逐步进刀方法,,, ,,, , ,抵达切削力匀称漫衍 ;;;;; ;;周边刀片接纳Wiper手艺,,, ,,, , ,以提高孔壁质量(见图5) 。 。。。。。

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图 5 。 。。。。。 钻加工

3.2 试验效果

接纳快进给铣刀在5A3P重型切削机床上举行铣削试验,,, ,,, , ,优化后的刀具可顺应更大的每齿进给量,,, ,,, , ,对切削加工参数举行优化后,,, ,,, , ,切削效率和刀具寿命均有所提升(见表2) 。 。。。。。优化后刀具的切削线速率可达40m/min,,, ,,, , ,刀具的断屑效果、切削力和振动等均获得显着改善(见表3) 。 。。。。。

优化后的硬质合金钻头寿命由原来的15min提升到60min,,, ,,, , ,孔壁比原先更平滑(见表4) 。 。。。。。优化后的U钻寿命从20min/把提升至50min/把,,, ,,, , ,是原先的

2.5倍,,, ,,, , ,孔壁更平滑(见表5) 。 。。。。。

3.3 比照剖析

通过试验前后数据比照,,, ,,, , ,优化后的TB18钛合金刀具加工效率及寿命均有所提升 。 。。。。。

效率提升:TB18钛合金粗铣快进给铣刀的金属去除率从32.6cm3/min提升至50.4cm3/min,,, ,,, , ,提升至原来的1.5倍 ;;;;; ;;精铣硬质合金立铣刀切削线速率从26.3m/min提升至40.035m/min,,, ,,, , ,提升至原来的1.5倍 。 。。。。。

寿命提升:用于TB18质料粗铣的快进给铣刀刀具寿命从60min/把提升了90min/把,,, ,,, , ,提升了1.5倍 ;;;;; ;;硬质合金铣刀的刀具寿命从30min/把提升了83min/把,,, ,,, , ,提升了2.8倍 ;;;;; ;;硬质合金钻头寿命从15min提升至60min,,, ,,, , ,提升了4倍 ;;;;; ;;U钻寿命从20min/把提升了50min/把,,, ,,, , ,提升了2.5倍 。 。。。。。

4、结语

通过刀具切削比照试验对新型钛合金TB18的切削性能举行研究,,, ,,, , ,剖析刀具的主要失效形式,,, ,,, , ,优化刷新刀具结构并合理选取切削参数,,, ,,, , ,得出以下主要结论 。 。。。。。

(1)与通用钛合金的切削加工相比,,, ,,, , ,TB18质料具有更高的黏性,,, ,,, , ,极易爆发切削热,,, ,,, , ,刀具失效的主要形式为刀具快速磨损和烧蚀 。 。。。。。

(2)对典范钻削、铣削刀具举行优化刷新,,, ,,, , ,经试验验证,,, ,,, , ,刷新后的刀具可有用降低切削历程中摩擦热的爆发,,, ,,, , ,刀具寿命提升显着 。 。。。。。

(3)为提高生产效率、降低加工本钱,,, ,,, , ,本文对切削参数举行优化 。 。。。。。试验效果批注,,, ,,, , ,优化后的切削参数可以使加工效率获得有用提升,,, ,,, , ,验证了切削参数优化计划的可行性,,, ,,, , ,为以后TB18质料的加工提供一定的参考 。 。。。。。

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